来源:艾特贸易2017-06-04
简介故障现象: E46P 数控电火花机床在放电加工时, EDM 伺服头自动向上抬电极,不能正常向下进给,同时可以观察到电压表显示的极间电压,在主接触器吸合后由(感知电压) 16V 降为 0
故障现象:E46P数控电火花机床在放电加工时,EDM伺服头自动向上抬电极,不能正常向下进给,同时可以观察到电压表显示的极间电压,在主接触器吸合后由(感知电压)16V降为0V。
故障检查与分析:从故障现象分析,初步认为是在放电加工时极间有短路,所以EDM头抬电极避免加工零件损伤。首先检查正负电极电缆连接情况、主接触器吸合情况、高低压整流电路等,均正常;随即检查电控柜内各控制电路板:包括伺服放大板(036)、信号板(034)、解码板(043)、逻辑板(033)、SPARK功放板(039)以及控制主机均与另一台同型号设备一一进行对换,故障现象一样。
进一步检查主接触器的输入电压和输出电压(放电电压),未进行放电加工时,输入电压值在50~70V之间,放电加工时主接触器吸合电压降为0V。监测比较另外一台同型号设备的放电电压,主接触器吸合前后电压值不变,均为250V。继续检查发现SPARK功放板的电压输出不正常。由于在前面的工作中已证实SPARK板是没问题的,怀疑是输入到该板的控制信号出了问题。为了尽快验证我们的假设成立,我们把同型号无故障设备上SPARK板的各路输入信号逐一断开,看是否有相同故障出现。在我们断开高压电阻排的输入后,果然同样的故障产生了。
经过进一步分析图样并检查实际接线情况,发现该控制信号与母板041有关系,于是将041板对调,结果故障发生转移,原本有故障的设备能正常工作了,确认是这块板子有问题。
故障排除:将041板拆下进行检测修理,更换了两个集成芯片,问题仍然未得到解决,最后经过仔细认真的查找发现041板扁平电缆座的焊点因腐蚀、老化等原因与电路板的连线断开,经过清洗、焊接处理后使连线全部接通,重新安装041板,送电试运行,设备恢复了正常。
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