来源:艾特贸易2017-06-04
简介故障现象:机床坐标圆弧差补加工零件时在换象限处出现凸台 故障检查与分析:该现象为机床反向间隙过大引起的典型故障现象。 ①对坐标轴进行反向间隙检测:先清除系统中的反向
故障现象:机床坐标圆弧差补加工零件时在换象限处出现凸台
故障检查与分析:该现象为机床反向间隙过大引起的典型故障现象。
①对坐标轴进行反向间隙检测:先清除系统中的反向间隙补偿值,实测出X轴反向间隙为0.15mm,该误差值过大,证实推测正确。
机床反向间隙过大造成零件圆弧差补加工时出现凸台的原因如下:反向间隙不补偿时,坐标换向时的滞后,改变了机床运动的连续性、平稳性;反向间隙补偿时,虽然定位精度得到改善,但机床换向时,突加一个额外的步进量(反向间隙的补偿值),改变机床运动的平稳性。只要存在过大的反向间隙,在工件上就会出现棱或凸台之类的现象。
②确定反向间隙出现的部位:检查联轴节是否正常,如果联轴节松动,坐标定位的重复性将不好,实际检测重复定位精度在0.005mm以内,证明联轴节无问题。
由此确定故障来源于机械传动装置的间隙(即滚珠丝杠丝母副的间隙)。
故障排除:确定了问题所在,通过以下步骤进行检查、修理。
首先检查滚珠丝杠两端轴承的预紧,丝杠轴向窜动小于0.005mm,正常。再对螺母坐固定螺钉进行检查,发现螺钉紧固,无异常。进一步确定间隙出现在丝杠与丝母间的配合。该丝杠丝母副的结构为垫片调隙式,如图1所示。分解清洗丝杠丝母,用塞尺测量确定垫片尺寸,确定垫片厚度,因垫片平行度要求较高,为保证垫片两面的平行度,对垫片进行研磨,将平行度控制在0.005mm以内。重新安装后对机床精度进行复检,满足要求,故障排除。

图1
室内风扇电机和霍尔元件的检测