来源:艾特贸易2017-06-04
简介故障现象:旋转工作台 (B 盘 ) 在停止和启动时有异常抖动 故障检查与分析: B 盘的工作过程是 NC 发出旋转指令时,首先通过液压缸松开 B 轴锁紧块,检测开关得到 B 轴松开信号后,伺
故障现象:旋转工作台(B盘)在停止和启动时有异常抖动
故障检查与分析:B盘的工作过程是NC发出旋转指令时,首先通过液压缸松开B轴锁紧块,检测开关得到B轴松开信号后,伺服电机带动蜗杆旋转,从而使与工作台联结的蜗轮旋转,实现B盘转动,圆盘的分度定位和到位锁紧都是由给定的指令进行控制的,通过安装在B盘底部的圆光栅完成分度位置检测。
①首先检查B轴的夹紧松开是否正常,检查液压压力足够,手动执行夹紧/松开动作,观察夹紧/松开位置检测开关行程足够,说明夹紧液压缸工作正常。观察I/O口,有信号输出。改为半闭环后旋转B轴故障无变化,且B轴抖动时检测电机电流无突变,排除电气位置检测和速度不稳引起的抖动。
②电机与蜗杆的联轴器是胀环式刚性连接,检查后未发现松动。检测蜗杆轴向窜动0.005mm,轴颈径向跳动0.005mm符合技术要求。
③检查蜗轮和蜗杆的啮合间隙:B轴的蜗杆副采用了双导程渐厚蜗杆,通过调整蜗杆轴向位置来调整蜗杆与蜗轮的啮合状态,检查蜗杆与蜗轮的啮合侧隙为0.08mm,脱开蜗杆检查蜗轮与蜗杆啮合齿接触面,接触点在齿面中部,二者齿面无明显磨损。重新调整啮合间隙为0.03 mm后故障现象依旧。
综合以上外围检查判断故障原因来自转台内部,分解转台后发现圆盘上台面与下台面中心轴的连接端面有摩擦痕迹,端面调整垫片表面磨损,检测垫片的不平行度超差0.15mm(允差为0.002mm),此垫片的作用是调整控制圆盘上下台面圆形导轨的间隙,间隙过大则会引起上下导轨贴合面接触不良,圆盘旋转时会产生爬行和抖动。间隙过小则导轨接触面过紧,使圆盘旋转时负载过大。所以此垫片位置不应有相对位移的现象产生。
故可判断故障的原因是垫片偏薄,从而导致圆盘旋转时抖动。重新测绘制作调整垫片,安装后故障消失,机床恢复正常。
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