来源:艾特贸易2017-06-04
简介故障现象:数控铣 KBA1200 铣加工零件时,零件沿机床 X 坐标尺寸不稳定,变化多达 0.80mm 之多。 故障分析:导致此现象的原因主要有以下几个方面: ①机床精度差。 ②加工中有被忽略
故障现象:数控铣KBA1200铣加工零件时,零件沿机床X坐标尺寸不稳定,变化多达0.80mm之多。 故障分析:导致此现象的原因主要有以下几个方面: ①机床精度差。 ②加工中有被忽略的未固化过程。 针对①,作为全闭环的数控设备,0.80mm的不稳定不合情理。用100mm的块规与千分表检测定位精度,误差0.005mm以内;检测重复性,误差0.005mm以内,该故障与机床精度无关。 针对②,观察加工过程,步骤如下: a.对刀,主轴换上钻卡,三爪钻卡夹住一个已知尺寸的芯棒,移动机床坐标,使芯棒靠近工件,工件与芯棒间用一个1mm的块规来回移动,当芯棒与块规挨到时,记录当前坐标值,算出对刀点。 b.换上棒铣刀,运行零件加工程序,加工零件。 c.测量工件,与理论值偏差过大,多达0.36mm。 简单的加工过程,固定的程序,每次加工尺寸变动非常大。整个过程只有对刀点人为输入,程序是固定的,刀具的磨损量值在此时是忽略不计的,能造成多达0.80mm变动量的过程推测应出现在对刀过程。 观察对刀过程,工件靠近芯棒时,一边来回滑动块规(见图1),一边来回转动主轴,这时发现异常现象,明显能看到芯棒在转动时,与工件半圈靠近,半圈远离。在操作工一人对刀时,一只手控制手轮,移动坐标,另一只手往复滑动块规对刀;而此时是两人合作,一人操作机床慢慢移动,另一人一手往复移动块规,一手往复转动主轴。此时与操作工一人对刀不同于多了主轴旋转动作。因该钻卡三爪夹持的芯棒径向跳动误差太大,检测值为0.88mm,其对刀误差的产生可简化如下所述:
图1 当芯棒的径向跳动误差较小(如,小于零件允差的1/10),可假设为如图2所示情况:对刀后,坐标起始点为X0,按程序移动L0,加工出工件;而当芯棒的径向跳动较大时,主轴停止位置恰好处于芯棒最靠近工件时,此时坐标起始点为X1,按程序移动L0,加工出工件(如图3所示);而当对刀时,主轴停止位置恰好处于芯棒最远离工件时,此时坐标起始点为X2,按程序移动L0,加工出工件(如图4所示),对比图2~图4,因主轴转动停止的角度不同而造成对刀点X0、X1、X2坐标的不同,正是这对刀点的差异,造成工件加工尺寸的很大变动。
图2
图3
图4 解决方法:更换新的钻卡,对刀前校准芯棒径向跳动,将芯棒径向跳动控制在零件尺寸公差的1/10以内; 或在对刀时转动主轴对刀,以最远点计算,此时对刀点计算用到的芯棒的尺寸可按如下情况考虑: 计算时用到的芯棒尺寸=芯棒的实际尺寸+芯棒的径向跳动 按上述情况处理后,试加工,尺寸稳定,故障排除。
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